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第42卷第7期2014年4月1日电力系统保护与控制PowerSystemProtectionandControlVO1.42NO.7Apt.1,2014云广特高压孤岛运行方式下单极闭锁性能试验分析余荣兴,刘茂涛(中国南方电网超高压输电公司广州局,广东广州510405)摘要:2O13年5月26日,为进一步验证云广特高压孤岛状态下的电压、频率控制策略,开展了孤岛方式下的单极闭锁性能试验。试验表明,孤岛系统出现单极闭锁后,机组发电功率和直流输送功率能协调控制,并恢复稳态。但整流站直流站控系统无功控制模式若为定无功功率控制模式,将导致孤岛系统交流电压控制失败,电压长期越限,引发交流滤波器过负荷跳闸,导致双极相继闭锁。试验结论为,云广特高压孤岛方式下,禁止整流站直流站控无功控制模式选择为定无功功率控制模式,同时有必要进一步开展后续试验,对当前孤岛系统交流电压控制策略是否足够安全可靠进行验证。关键词:特高压;孤岛运行;单极;闭锁试验;过电压;控制模式MonopoleESOFtestofYun-GuangUHVDCunderislandedoperation—YURongxing,LIUMao-tan(GuangzhouBureau,CSGEHVPowerTransmissionCompany,Guangzhou510405,China)—Abstract:OnMay26,2013,monopoleESOFtestofYunGuangUHVDCunderislandedoperationwasconducted.Thetestshowsduringislandedoperation,whenmonopoleESOFhappened,thegenerationpowerandDCtransmissionpowercanrestoresteadystate.But,ifcontrolmodeofDCstationcontrolisselectedtoQ-mode,ACvoltagemayexceedsaferangeforalongtime,andtheACfilterofrectifiermaytripbyoverload,whichatlastcausesFASOFofanotherrunningpole.ItisconcludedwhenYun・Guang—UHVDCisunderislandedoperation,QmodeisforbiddenandothertestsalenecessaryformakingsuretheACvoltagecontrollogicsinthepresentislandedoperationissafeenough.Keywords:UHVDC;islandedoperation;monopole;ESOFtest;overvoltage;controlmode中图分类号:TM732文献标识码:A文章编号:1674.3415(2014)07.0146.040引言 ̄800kV云广特高压直流工程额定电压+800kV,额定输送容量5000Mw,是世界上首个特高压直流输电工程。孤岛运行方式是+800kV云广特高压直流工程设计的正常运行方式之一,采用楚雄侧孤岛方式运行,可以降低云广特高压双极闭锁等故障对云南电网的冲击0-51。孤岛运行方式下,送端电网薄弱,一旦发生单极或双极闭锁,由于换流站大量无功补偿设备和发电机带空载长线路,会导致孤岛系统交流电压急剧升高,若控制不当将导致严…重的电网和设备事故L6。2013年5月26日,云广特高压直流系统开展“”孤岛调试补充试验中的单极闭锁性能试验项目,试验内容为,系统进入楚雄侧孤岛运行方式,双极输送功率达到4900MW后,在楚雄站极1直流保护系统1模拟直流低电压保护(27DC)动作,检验孤岛系统电压、频率等是否能及时恢复至安全稳定水平。试验结果为:在楚雄站极1直流保护系统1模拟直流低电压保护(27DC)动作后,极l双阀组正确ESOF,极1闭锁大约4S后,楚雄站所有在运行状态的交流滤波器,过流保护相继动作,交流滤波器全部切除,极2因无滤波器运行而启动FASOF逻辑,表明单极闭锁后孤岛系统稳定控制失败。1试验过程中的功率控制极1闭锁后,云广直流系统的频率控制功能(FLC)和发电厂的自动发电控制(AGC)功能协调作用,逐步调整发电机组发电功率和楚穗直流输送功率至稳定范围。楚穗直流功率参考值仍然为4900MW,极2过负荷运行,先启动3S过负荷S.OVERLOAD,后启动小时过负荷H.OVERLOAD,图I第一条虚线为极1闭锁时刻,也即大约极2的电力系统保护与控制表1整流侧直流站控系统防止交流场电压严重越限而设置的滤波器控制策略表Table1ControllogicsofDCSCtoavoidhugeexceedingofACvoltageinrectifierstation试验过程中,交流场电压仅满足整流站直流站控系统过压切除交流滤波器逻辑1,即交流电压仅满足大于588kV的判据条件,在此逻辑下直流站控系统陆续切除4小组交流滤波器,楚雄站交流电压开始阶跃式下降,并保持在大约580~590kV之间。值得注意的是,虽然试验过程中直流站控系统测得的无功交换也已经越限,但由于直流站控逻辑中无功越限切交流滤波器,其无功越限延时要达到10S才会出口,而图2中切除滤波器延时大约只有流场电压超过588kV,而不是由于系统无功越限。极2的3S过负荷结束,小时过负荷开始,直流功率输送能力从1.25pu降为1.1pu,无功需求再次突然减少,楚雄站交流电压再次跃升至624kV左右。3试验过程中的无功和交流滤波器控制试验过程中,直流站控对无功和交流滤波器的控制与当前逻辑是完全吻合的。图3为试验过程中1S,因此,当时直流站控切除交流滤波器是由于交楚雄站无功交换和滤波器控制命令录波图。父况咀雎、/一—]一f∞≮∞∞∞∞∞蟹{j《戡#靛l㈣搿蟛舔辨静∽∞瓣鹫㈣氍猫E瓣蛰赣蕊嚣蕊魏甄饕瓣蛳瓣辫搿臻爵穗#赫赫魏糍黼簿辫《蘸蠹}∞∞濑黜褥{秘濑#ec藏#§∞搿《lll×a1Pc0』|______一直流系统无功交换值¨f—rLJ___]■厂~∞∞∞ii!ll{lli嚣!。e女l《l#《%㈣黜女0㈣i¥LJ一:c※∞棼i罄iil∞8I黜{0#i∞∞}0il簦0l黼;瓣!《鳇萎《麓f赫#;8勰¥8辑!。8㈣黜f黼瓣l州}1n∞}一t0直流站控切滤波器命令I-_■●■■●sl∞∞媾}}糍群}辩l糍。辩l群}瓣l群l撵}§臻《}ii0辫爨群辩曩藏藕嚣避群箍鏊}躲群}}爨l搿§≈格§辩辫#自辩}l群。l糕姆£n1mAnI单组滤波: ̄(562ACF)提供的无功计一——————rL~——————————————_,一算值jj图3试验过程中楚雄站无功交换和滤波器控制命令录波图Fig.3ReactivepowerexchangeofDCsystemandACFcontrolcommand从图3可以看出,试验中首先经历了电压越限(大于588kV),延时1S陆续切除4组交流滤波器的阶段,此阶段系统提供无功始终越限,但由于未达到无功越限10S的延时,直流站控未发出由于无功越限切除交流滤波器的命令。极2的3S过负荷延时达到以后,交流电压再次陡增,延时1S后直流站控系统再次发出切除交流滤波器的命令,但由于当时交流滤波器小组保护的过流保护定值已达到,全站所有交流滤波器已全部切除,极2处于无交流滤波器运行状态,同时,由于所有A/B型滤波器均处于5min放电时间内,无备用A/B型滤波器可以投入运行,2S后极2启动FASOF。暂态故障录波图显示试验时在投入状态的562交流滤波器,随着交流电压的跃升,其计算无功从正常运行时的190Mvar不断跃升至跳闸前的290Mvar,过负荷水平达到152%。4结论相比于以往孤岛方式下的双极闭锁试验,本次单极闭锁试验过程中,楚雄换流站交流过电压水平余荣兴,等云广特高压孤岛运行方式下单极闭锁性能试验分析..149..其实不是很高,最大值仅620kV,但由于楚雄站无—功控制模式不是设定为Umode,而是设定为正常联网运行时的Q.mode,导致直流站控并没有根据楚雄站交流场的电压来控制滤波器的投退,楚雄站交流场电压较长时间大幅越限,最终全站所有交流滤波器由于长期过载而跳闸。试验说明孤岛方式下,—楚雄站若无功控制采用Qmode,将存在无法有效控制孤岛系统交流电压的风险。—另外,由于无功控制Umode方式下,电压越限后也需要5s的延时才开始切除交流滤波器,建—议进一步开展楚雄站无功控制为Umode模式下的单极闭锁性能试验,以进一步检验交流滤波器过流保护与直流站控系统无功/电压控制的配合逻辑,保证孤岛方式下单极闭锁时孤岛系统交流电压能够恢复至正常范围。参考文献[1]罗磊,盛琰,王清坚,等.特高压直流输电系统顺序控制的研究[J].电力系统保护与控制,2011,39(23):30.33.LUOLei,SHENGYan,WANGQing-jian,eta1.ResearchonsequencecontrolinUHVDCsystem[J].PowerSystem—ProtectionandControl,2011,39(23):3033.[2]霍鹏飞,王国功,刘敏,等.向上±800kV特高压直流输电工程的直流保护闭锁策略[J1.电力系统保护与控制,2011,39(9):137-139.——HUOPengfei,WANGGuogong,LIUMin,eta1.TheDCprotectionblockstrategyinXiangjiaba-Shanghai+800kVUHVDCtransmissionproject[J].PowerSystem—ProtectionandControl,2011,39(9):137139.[3]张爱玲,姚致清,涂仁川I,等.云广特高压直流输电工程站控系统的设计缺陷及改进分析[J].电力系统保护与控制,2011,39(4):117-123.ZHANGAi-ling,YAOZhi-qing,TURen-chuan,eta1.DesignlimitationandimprovementofstationcontrolsysteminYnnguangUHVDCproject[J].PowerSystem—ProtectionandControl,2011,39(4):117123.[4]李召兄,文俊,徐超,等.特高压同塔双回输电线路的潜供电流[J].电工技术学报,2010,25(11):148.154.LIZhao-xiong,WENJun,XUChao,eta1.Secondaryarc—currentofUHVdoublecircuittransmissionline[J].TransactionsofChinaElectrotechnicalSociety,2010,25(111:148-154.[5]王建宁,宣白云.变压器绝缘纸板及出线装置等成型绝缘件国产化现状及展望[J].电工技术学报,2011,—265):192198.—WANGJian-ning,XUANBaiyun.Domesticsituationandprospectofpressboardsandoutletdeviceinsulationcomponents[J].TransactionsofChinaElectrotechnical—Society,2011,26(5):192198.[6]赵书强,李勇,王春丽.基于可信性理论的输电网规划方法【JJ。电工技术学报,2011,26(6):166.171.—ZHAOShuqiang,LIYong,WANGChun-li.Transmissionnetworkexpansionplanningbasedoncredibilitytheory[J].TransactionsofChinaElectrotechnicalSociety,2011,26(6):166-171.[7]贾旭东,郭琦,韩伟强,等.孤岛方式下云广直流自动功率调整功能与小湾电厂AGC配合的仿真fJ].南方电网技术,2011,5(3):6-9.——JIAXudong,GUOQi,HANWeiqiang,eta1.SimulationonthecoordinationofautomaticpoweradjustmentfunctionofislandingYunnan-GuangdongDCsystemwiththeAGCinXiaowanpowerplant[J].SouthernPowerSystemTechnology,2011,5(3):6-9.[8]金小明,蔡汉生.云广特高压直流系统孤岛运行的影响及相应对策[J].南方电网技术,2010,4(2):15-20.—JINXiaoming,CAIHan-sheng.TheimpactofislandingoperationofY ̄nan・GuangdongUHVDCsystemandcorrespondingcounter-measures[J].SouthernPowerSystemTechnology,2010,4(2):15-20.[9]周保荣,吴小辰,彭波,等.云广±800kV直流输电投运后南方电网稳定特性研究[J].南方电网技术,2010,4(4):24-27.——ZHOUBanrong,WUXiaochen,PENGBo,eta1.StudyofstabilitycharacteristicsofChinaSouthernPowerGrid—withYurmanGuangdong+800kVDCsystem[J].—SouthernPowerSystemTechnology,2010,4(4):2427.[10]胡铭,金小明,高鹏,等.云广特高压直流输电系统孤岛运行的稳定控制措施[J].电网技术,2009,33(18):—58.—HUMing,J1NXiaoming,GAOPeng,eta1.Stabilitycontrolstrategiesfor ̄800kVDCtransmissionsystemfromYu ̄antoGuangdongunderislandedoperation[J].PowerSystemTechnology,2009.33(18):5-8.—收稿日期:2013-0530作者简介:余荣兴(1984一),男,通信作者,学士,工程师,从事—特高压直流输电系统运行维护工作;Email:yurongxing@ehv.csg.cn刘茂涛(1986-),男,学士,工程师,从事特高压直流输电系统运行维护工作。
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