变形Mg-1.5Zn-0.2Gd合金退火过程中组织与织构演变过程.pdf

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2014年7月—第7期第4449页材料工Journa1ofMaterials程EngineeringJuly2014—No.7PP.4449变形Mg一1.5Zn一0.2Gd合金退火过程中组织与织构演变过程EvolutionsofMicrostructureandTextureofRolledMg一1.5Zn一0.2GdAlloyDuringHotRolledandSubsequentlyAnnealed蔡正旭,唐荻,江海涛,马昭(北京科技大学高效轧制国家工程研究中心,北京100083)——CAIZhengXU,TANGDi,JIANGHaltao,MAZhao(NationalEngineeringResearchCenterofAdvancedRolling,UniversityofScienceandTechnologyBeijing,Beijing100083,China)摘要:研究了变形Mg一1.5Zn-0.2Gd合金在热轧和退火过程中的显微组织、织构以及室温成形性能。结果表明:Mg一1.5Zn-0.2Gd合金经过热轧、退火后,其织构得到明显弱化并且沿着TD方向发生分裂,使得合金在室温下具有较高的℃断后伸长率和成形能力。450热轧后合金的基面织构强度最大值为3.4,RD方向上伸长率仅为6.7;然而,合金经过℃350/60min退火后基面织构强度明显降低,最大值仅为2.3,并且基面织构沿着TD方向发生分裂,RD方向上伸长率达到26.7。EBSD研究表明,稀土Gd元素溶人合金中,阻碍了热轧过程中动态再结晶的发生,在随后的退火过程中,非基面取向晶粒在原始大角度晶界位置形核长大,这是Mg一1.5Zn一0.2Gd合金织构得到优化的关键原因。关键词:镁合金;织构;再结晶;Gd—doi:10.11868/j.issn.10014381.2014.07.009中图分类号:TG146.2文献标识码:A———文章编号:10014381(2014)07004406—Abstract:Microstructure,textureandstretchformabilityofrolledMg1.5Zn-0.2Gdalloyduringhotrollingandsubsequentlyannealingwereinvestigated.TheresultsshowthatMg一1.5Zn一0.2Gdalloy—afterhotrollingandannealingexhibitsexcellentelongationandhighstretchformability,whichisat℃tributedtothereductioninbasaltextureintensityandthesplitofbasalplane.Afterrollingat450,—themaximumtextureintensityofthealloyis3.4andtheelongationis6.7inRDdirection.However,afterannealingat350。Cfor60min,thetextureintensityofthealloydecreasesandthemaximumintensityiS2.3。andbasaltextureiStiltedfromTD。whichresultintheelongationincreasesto—26.79/6inRDdirection.EBSDanalysisindicatesthattheadditionofGdhindersdynamicrecrystalliza—tion(DRX)duringhotrollingprocess.ThenucleationandgrowthofnonbasalorientationgrainsOC~curattheoriginalhighanglegrainboundariesduringthesubsequentannealing,whichplaysanimpor~tantroleintheweakenedbasaltextureintensityoftheMg一1.5Zn一0.2Gdalloy.Keywords:magnesiumalloy;texture;recrystallization;Gd镁合金具有低的密度(1.73g/cm。)、高的比强度和优异的减震降噪效果,在航空航天、交通、家电等领域具有广阔的应用前景_1]。通过先进轧制技术生产出高性能的镁合金可以使镁合金的应用前景更加广阔。然而,镁合金具有密排六方晶体结构,在室温变形条件下其棱柱面滑移和锥面滑移的临界分切应力(CriticalResolvedShearStress,CRSS)远大于基面滑移_2。],所以在室温变形条件下,镁合金主要以(0002),<1120)基面滑移为主。这是导致镁合金室温塑性较差,变形加工困难的主要原因。另外,由于轧制镁合金板具有较强的基面织构,使得镁合金板材沿着厚度方向变形困难[4],结果导致镁合金在室温下塑性较差,使镁合金的使用受到了极大的限制。研究发现[6加入稀土元素可以控制或者弱化镁合金基面织构,提高材料的室温成形能力。Chino_8向纯镁中加入稀土Ce可以弱化其基面织构,并且发现—普通热轧变形后MgCe合金的极图中{0002)极峰沿“”RD分开,出现双峰现象,这与纯镁的织构不同,Mg-Gd合金中也发现了同样的实验现象,可能是由于激活镁合金的锥面滑移,或者是激活了双孪生造成的,说第7期变形Mg-1.5Zn-O.2Gd合金退火过程中组织与织构演变过程49[13[14][15]WUD。CHENRS,TANGWN,eta1.Influenceoftexture—andgrainsizeontheroom-temperatureductilityandtensilebe——haviorinaMgZnGdalloyprocessedbyrollingandforging ̄J].—Materia1andDesign,2012,41:306313.黄蓓蓓,蔡庆伍,魏松波,等.AZ31镁合金热压缩变形行为研究—[J].材料热处理,2007,36(24):2024.—HUANGBekbei,CAIQingwu,WEISongbo,eta1.AnalysisonhotcompressiondeformationofAZ31magnesiumalloy[J].TransactionsofMaterialsandHeatTreatment,2007,36(24):20—24.HANGXS,SUZUKIK,CHIN0Y.Staticrecrvsta1lisationand—————mechanicalpropertiesofMg4Y-3REmagnesiumalloysheetpro—cessedbydifferentialspeedrollingat823KEJ3.MaterialsSci—enceandEngineering:A,2012,538:281287.—[16]CHINOY,MABUCHIM.EnhancedstretchformabilityofMg—AlZnalloysheetsrolledathightemperature(723K)[J].Scr—Mater,2009,60(6):447450.“”——基金项目:国家十二五镁合金支撑项目课题三镁合金板带高效低成本轧制技术开发(2011BAE22B00)————收稿日期:20130318;修订日期:20140310通讯作者:江海涛(1976一),男,副教授,研究方向:有色金属加工及汽车用钢,联系地址:北京市海淀区学院路3O号北京科技大学冶金工程—研究院(100083),Email:nwpujht@163.corn
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